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陶瓷研磨体应用中对隔仓板有何要求

来源:未知 发布时间:2023-11-29 浏览次数: 1 次

在干法球磨机水泥粉磨系统中,隔仓板在球磨机筒体内的主要作用是:分隔研磨体、筛分磨内物料和控制物料及气流在磨内的流速。它使各仓研磨体的平均尺寸由粗磨仓向细磨仓逐步缩小,以适应“大研磨体粉碎粗颗粒物料、小研磨体研磨细颗粒物料”的需要。隔仓板的篦缝可以把较大的颗粒物料阻留在前一仓,并使其被粉碎到所需要的粒度后再进入下一仓。合理选择隔仓板篦缝耐火砖的宽度、长度、面积及排列方式等,对保持各仓恰当的料球比和物料停留时间会起到重要作用,并会直接影响到水泥粉磨系统的产量和质量。


陶瓷研磨体应用中对隔仓板有何要求

在陶瓷研磨体的应用中,由于研磨体的材质、装裁量和填充率的变化,会引起球磨机工况的变化,容易出现一些“空磨”或“饱磨”现象,使前、后仓不匹配、不平衡,以致干扰水泥粉磨的连续性和协调性。若不及时解决以上问题,在确保出磨物料细度合格率的前提下,就必然会出现“减产”危机。因为隔仓板的篦缝宽度远大于粉磨后的物料尺寸,前仓尚未粉碎到合格粒度的粗颗粒会窜到后一仓,而后一仓的研磨体在较短的时间内,则无法将这些粗颗粒研磨成合格的细颗粒。尤其是陶瓷研磨体,由于它的体积密度低于钢球钢锻,物料在磨内的停留时间较短,不足以满足研磨时间的需要。

隔仓板篦缝的总面积又称之为隔仓板的有效面积,以隔仓板面积的百分数表示。有效面积越大,则物料的通过量也越大,有利于磨机台时产量的提高。但有效面积越大,隔仓板的强度和寿命会下降,尤其是头仓与二仓之间的隔仓板,由于研磨体单个质量较大,对隔仓板冲击、碰撞严重,其有效面积一般不超过10%,常为7%~8%。应对水泥球磨机出现物料“跑粗”的时候,有些水泥厂采用“堵篦缝”的办法来处理故障,用钢筋把一部分篦缝焊死或变窄。这样做,也许短时间内能见到一些效果,但时间一长,由于物料可通过的面积减少了,在隔仓板附近堆积的粗颗粒会越来越多,磨机台时产量也会受到明显的影响。隔仓板篦缝宽度既关系到物料的通过量,又关系到通过物料的最大颗粒尺寸,所以,用堵篦缝的办法,往往会导致“饱磨”现象,从而降低球磨机的台时产量。

不同规格球磨机,在不同位置隔仓板的篦缝和有效面积原始设计是不一样的。在应用陶瓷研磨体之前,应该把这些资料采集详细,更应该进入磨内现场测量一下,看看隔仓板篦缝的实际尺寸,有没有堵塞或损坏。如有,该疏通的疏通,该修补的修补。除按实际入磨物料粒度大小调整研磨体装载量及其级配之外,最好是采用“小篦缝、大流量”的适用技术,重新更换隔仓板,把原来隔仓板的篦缝宽度降低一个规格,而把隔仓板的有效面积提升一个规格。这样做,对于陶瓷研磨体的应用更加有利,不仅较好地控制了磨内物料的细度,而且消除了“饱磨”现象,有利于提高球磨机的台时产量。

举例来说:某水泥公司Φ3.2×13m三仓高细高产球磨机,开流粉磨生产P·O42.5水泥,台时产量50t/h;一仓有效长度3.25m、隔仓板篦缝宽度12mm、有效面积7.8%,二仓有效长度2.25m、隔仓板篦缝宽度10mm、有效面积7.3%;三仓有效长度6.75m、端面筛板篦缝宽度6mm、有效面积8.2%;研磨体总装载量127吨,单产电耗34kWh/t。

2016年5月,为了降低水泥粉磨电耗,选用陶瓷研磨体替代三仓钢锻,除清磨、重新级配钢球之外,还更换了隔仓板和磨尾出料筛板。一仓隔仓板篦缝宽度调整为10mm、有效面积8.9%,二仓隔仓板篦缝宽度8mm、有效面积8.6%;三仓端面筛板篦缝宽度5mm、有效面积18.2%。由于隔仓板的变更,磨音正常,“饱磨、空磨”现象消失。连续生产三个月后,进行生产统计和总结:共计生产P·O42.5水泥9.2万吨;磨内两种研磨体总装载量96吨,比原设计减少了31吨,球磨机总装载量下降了24%;水泥粉磨系统台时产量保持在50t/h维持不变,平均电耗29.6kWh/t,每吨水泥产品节电4.4kWh。经过磨内取样筛析,各仓物料粒度变化匹配,隔仓板前的粗颗粒堆积现象消除。



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